Un petit ampli B.F. (Pour HP de PC, Balladeur etc …)

TBA820M Application

 

Voici un petit projet qui peut rendre service : un petit ampli qui permet, à condition de le monter en symetrique, d’équiper tout source audio d’une sortie honorable.

A venir, les habituels schémas.

 Strib

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Nouveautés

MISES A JOUR :

18/11/2014 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WIND V2
04/08/2013 :  Section mécaniqueRestauration d’une Perceuse/Fraiseuse Syderic SF120
06/04/2013 : Section menuiserieFabrication de deux vitrines
23/12/2012 : Section mécaniqueFabrication d’une micro DRO pour le tour à métaux
31/10/2012 :  Section mécaniqueUsinage d’un faux plateau pour mandrin 4 mors
17/10/2012 :  Section mécaniqueUsinage d’un mandrin porte fraises pour mortaiseuse kity 652
17/10/2012 : Section mécaniqueUsinage de douilles pour changement rapide du mandrin du tour
16/10/2012 : Section mécaniqueArrivée d’un tour à Métaux dans l’atelier
17/12/2010 : Section menuiserieExercice de style, un jeu d’échecs partie 2
21/11/2010 : Section menuiserieUn porte Manteaux
25/04/2010 : Section menuiserieExercice de style, un jeu d’échecs
07/12/2009 : Section menuiserieUn présentoir
06/12/2009 : Section ElectroniqueFin de la construction d’un caisson de basses actif
15/07/2009 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WIND V2
14/07/2009 : Section lutheriePremière partie de la fabrication de la WIND V2
13/07/2009 : Section lutherieDébut d’une nouvelle guitare, la WIND V2
24/05/2009 : Section menuiserie – Canif fabrication maison
19/03/2009 : Section menuiserieUn tableau d’écolier
03/03/2009 : Section ElectroniqueMise à jour de la construction d’un caisson de basses actif
02/03/2009 : Section ElectroniqueMise à jour de la construction d’un caisson de basses actif
01/03/2009 : Section ElectroniqueConstruction d’un caisson de basses actif
24/08/2008 : Section lutherieAjout d’une vidéo sur la page de la PRS Like
14/08/2008 : Section lutherieFIN de la fabrication de la WINDY
08/08/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
04/08/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
27/07/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
10/07/2008 : Section lutherieUn sustainer DIY pour guitare électrique
23/06/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
23/06/2008 : Section électroniqueUn petit ampli BF
21/06/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
17/06/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
03/04/2008 : Section électroniqueFabrication d’une insoleuse (et sa minuterie électronique)
30/03/2008 : Section lutherieFabrication de micros guitare « single coil »
29/03/2008 : Section électroniqueUne alarme temporisée évoluée
25/03/2008 ! Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
21/03/2008 : Section mécaniqueRestauration de mon XR600R
21/03/2008 : Section outillageUn gabarit de mortaisage à la défonceuse
21/03/2008 : Section outillageUn trusquin à réglage micrometrique
19/03/2008 : Section menuiserieUn bureau d’enfant
19/03/2008 : Section électroniqueUne alarme temporisée
19/03/2008 : Section électroniqueUne alarme temporisée
19/03/2008 : Section électroniqueCircuits électronique de la bobineuse
17/03/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
17/03/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la WINDY
17/03/2008 : Section lutherieMise en ligne de la fabrication de la WINDY
17/03/2008 : Section électroniqueUne bobineuse de micros
17/03/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la PRS Like
16/03/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la PRS Like
16/03/2008 : Section lutherieMise à jour de la fabrication de la PRS Like
16/03/2008 : Section lutherieMise en ligne de la fabrication de la PRS Like

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Fabrication de la “Windy”, strato Partie 4

Voici venir la partie la plus technique de la fabrication : l’usinage de la cavité du floyd rose…

Viennent ensuite les défonces des logements des micros, le binding du corps, installation des mécaniques et les finitions.

La difficulté réside d’une part dans l’ordre des défonces, mais surtout dans le positionnement de chaque gabarit.
Pour les défonces peu profondes, il faudra veiller à utiliser un gabarit suffisamment épais pour que l’appui du roulement se fasse en rapport avec la profondeur désirée

Le diamètre des inserts nécessite un perçage à 9,5mm, puis montés à la presse, en prenant appui sur un boulon que l’on visse partiellement.
Puis vient le verdict du montage à blanc

Pour masquer la forme trapzoidale des micros simples, il a fallu créer un dégagement sous la table à la défonceuse équipée d’une fraise en « T », puis finition à l’aide de la dremel montée sur support, et d’un peu d’abrasif collé à la super glue sur une fraise corindon

Afin d’usiner la défonce et la feuillure sans bouger le gabarit, j’ai utilisé deux bagues de copiage avec une fraise de 8mm et de 6mm. Premier passage à l’aide d’une bague de 24 et de la fraise de 8mm, et la feuillure est réalisée avec une bague de 12mm et un fraise de 6mm

Détail de la procédure : d’abord dégrossissage à l’aide d’une mèche forstner de gros diamètre pour soulager la défonceuse, puis usinage à l’aide de la grosse bague. La feuillure nécéssite de se rapprocher du bord, dont on monte une bague plus étroite

Après le perçage des trous des mécaniques, on peut passer à un premier montage à blanc pour tester l’action et le réglage du vibrato …

Pour pouvoir caser l’électronique du sustainer, il m’a fallu agrandir la cavité arrière. Puis dégrossissage du chanfrein stomacal à la meuleuse équipée d’un disque abrasif à lamelles, et finition au wastringue

Usinage de la feuillure qui recevra le filet (binding), un premier contre filet est collé à la super glue à la base de la feuillure. Puis le filet principal est collé à l’aidre d’acétone passée au pinceau. L’acétone fait fondre le PVC, et le rend donc adhésif

Une fois sec, on arase les filets à l’aide d’un racloir, puis un léger ponçage au 240 et enfin on peut le lustrer à la laine d’acier

Afin de masquer le trait de colle disgracieux de la tête rapportée, j’ai décidé de coller un placage de loupe d’érable. Pour que ce dernier colle bien à la volute, j’ai utilisé un peu de mousse haute densité, puis maintenus à l’aide de serre-joints

Pendantque la colle sèche, je m’occupe des perçages. Tout est repéré sur un plan à l’échelle 1:1. Puis perçages et défonçage de la rainure du sélecteur. Une fois la colle du placage sèche, découpage du placage et arasement à l’abrasif

Début de découpage du logo de tête (mes initiales), puis on dessine le contour avec un crayon fin. Ensuite, pour éviter que le bois ne s’arrache à l’usinage, on découpe le contour à l’aide d’un bistouri

La défonce est réalisé avec une mini perceuse (dremel), montée sur un mini support défonceuse. J’utilise pour cette opération des micro fraises de dentiste.

L’incrustation est collée à la colle époxy chargée de ponce de noyer pour combler les interstices. Puis poncée pour être arasée. Le manche est désormais terminé, il sera mis à l’abris jusqu’au vernis


 

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